4.2 Апробация методики статистического управлении сложными технологическими процессами на ЗАО «Алирм»
Апробация была проведена для сложного технологического процесса «Получение флюса ФК 235».
Решение высшею руководства о внедрении методики статистического управления сложными технологическими процессами па ЗАО «Алари» закреплено приказом 1 еисрального директора.
В ходе внедрения методики была сформирована меж функциональная команда в составе:
].
Лидера нефункциональной команды — Директора ио науке.2. Постон иных члене и команды:
- Главно го тех і ю лога;
- E'j [авного инженера;
- Директора по производству.
Результаты декомпозиции процесса «Получение флюса» представлены на рисунке 4.6. После декомпозиции было принято решение исключить подпроцессы, относящиеся К ПОЛУЧСНИЕО флюса для волочения проволоки припоя из-за низких требований к качеству и к получению флюсовой пасты из-' за небольших объемов се производства, также был исключен подпроцесс «Фасовка», так как он незначительно влияет на качество выходов сложного технологического процесса.
Вода
Тетрафторборяг кз лия
Сэриая кислота
* | ||||
> 1, прдгпговщ ШИХТЫ к | --- --- —к | 2. Замес | ------------ * 3. Раапиа в фермы |
Еды» кали_
Рисунок 4jj. Схема де ким позиции процесса «Получение флюса»
Па основе схемы декомпозиции межфункииоиалыюй командой были выделены ПК процесса «] Іолучснис флюса», которые после проведения анализа
необходимости измерения ПК были отражены на древовидной диаграмме ПК* приведенной на рисуЕікс 4.6.
Рисунок 4.7.
Др си оіз еще in si диаграмма ПКСбор данных о ПК сложного технологического процесса и составляющих его подпроцессов проводился с помощью случайной выборки. Были проведены расчеты объема выборки по (ПІ.З), разработаны формы для сбора данных, проведены проверки статистической устойчивости, определены и проверены видь: закона распределения с помощью (II.6). Также были проведены расчеты основных параметров рас srpe делений ПК, а также их доверительные интервалы no (II.8} и истинные значения с учетом, принятых допущений (Таблица 2.4).
В связи с тем, что согласно древовидной диаграмме ПК (Рисунок 4.7) каждому ПК соответствует только одна подгруппа ПК, расчет коэффициента вклада проводить для них нс требуется.
Расчет коэффициентов вклада и прироста для дисперсии и математического ожидания ПЕС выходов подпроцесса и теходов сложного технологического процесса показал что:
- для ПК «Размер частиц» наибольшим іссзффиниеі гтом прироста
обладает ПК «% содержание влаги.»
“ для ПК «РастскасмостЕ. флюса» в связи с взаимной зависимостью все предыдущие 1 ГК имеют одинаковый коэффициент прироста, и было принято решение объединить и к ei один ПК «Химический
состав».
Результаты расчета неравенства (Л-23) показали, что сумма коэффициеЕЕТОВ прироста л кяждоГе для математического ожидания И дисперсии применительно к ПК входов я ПК у и равняющих воздействий ПК «% содержание влаги» больше Й,8КВ 1JK «Растекаемость флюса». Соответственно, состав выделен них ПК является правильным и его корректировка не требуется -
Ключевым показателем для ПК «Растекаемость флюса» является ЛК «Химический состав». Собеюденне % содержания ингредиентов для флюса и уменьшение погрешностей при их взвешивании Приведет к улучшению параметров математического ожидания и дисперсии ПК «Растекаемость флюса».
Для анализа ПК управляющих воздействий ПК выходов подпроцессов, имеющих наибольший коэффициент прироста, было применено робастное проектирование, В- результате применения рпбзетлоїр проектирования было определено что ПК «Температура» является КПК сложного технологического процесса для математического ожидания и дисперсии ПК выхода сложного технологического процесса «Размер частиц».
Приведение температуры сутки к значению 2ЕС°С приведет к улучшению параметров ПК «Размер частиц».Установление температуры сушки па уровне 2S0DC с помощью изменения настроек печи для сушки флюса и использование ботсе точных весов при взвешивании ингредиентов для флюса привели к достижению значений коэффициента прироста результативности, приведенных в Таблице 4.12,
Таблица 4 Л 2.
Достигнутыс значения коэффициентов прироста результативности
Хв | Ключевой показатель качест ва | Прирост результативности | |
М а і см атнческос ожидание | Дисперсия | ||
1. | Температура сугпки | 24,3% | 267% |
Химический состав | 45,2% | 60,6% |
4.3 Выводы но чи і вер і ой глине
1. Успешно проведена апробация разработанной методики статистического управления сложными технологическими процессами на двух предприятиях разных отраслей промышленности.
2. Практически доказана результатинностъ разработанной методики в виде улучшения значений ПК сложного технологического процесса.